二叠纪盆地的一家作业公司希望大幅降低作业成本 2300 ppm H2销售点产气中的S含量. 现任 第三方化学品供应商使用了MEA三嗪清除剂 但不能降低H2S的平均浓度低于70 ppm. As Results, 由于管道法规,运营商面临着不得不关闭油井的风险. 一些挑战 删除H2S were high gas velocities of >100 mi/h [>160 km/h], 最小接触时间与H2S清除剂,化学成分少 注射点,没有静态混合器和抛光塔, 每24小时从散装分离器切换到测试分离器.
全国快3信誉最好的老平台提出利用其无氮H2S清道夫,一个清道夫; 无色、无味的液体,能与H立即反应2S 并将其从气流中移除. 第一步是详细的 实地评价,其中包括
作业者的设施使用1个散装分离器和5个测试分离器 separators to segregate gas, oil, and water from 15 wells; the output 气流在到达该点之前混合在一条线上 销售. 最初,作业者要求全国快3信誉最好的老平台开始更换第三方 将新的清除剂注入混合气流中, 它降低了H2输出时S的浓度从20ppm 70 PPM在30分钟内. 过了一段时间,这一策略得到了扩展 到每一个六个分离器依次,进一步减少H2年代的水平 到大约14ppm.
增加接触时间,提高操作效率 随后决定在井口注入全国快3信誉最好的老平台清除剂. Results是H的进一步降低2年代浓度 在销售点保持8 - 10ppm的浓度. 接线员是 能够将天然气产量从约4900万立方英尺/天提高到4900万立方英尺/天 30mmcf /d,而使用浓度降低了约48% 清道夫,显著提高盈利能力. 新产品 也消除了使用MEA的其他不良后果 三嗪等固相沉积及随之产生的清洗费用 和停机时间.